|
青岛胶带式提升机@@@@@@出现落架现象该如何解决@@时间:2018-08-07 某公司水泥粉磨系统是冀东发展集团自主研发设计的第一条立磨加@@球磨@@的双闭路联合粉磨系统@@,于@@2010年@@10月顺利达产达标@@,正式投入生产@@,主机设备@@配置为@@CKP240立磨加@@Ф4.8×9.5m球磨@@,系统设计台时为@@175t/h,经过一系列技术改造@@,现有综合台时已达到@@215t/h以上@@,尤其是在@@粉磨@@PC32.5标号@@的水泥时@@,台时可达到@@260t/h,而@@我公司入水泥库提升机@@的设计输送能力为@@250t/h,在@@2012年@@9月份曾连续两次出现胶带提升机@@@@落架现象@@,严重影响了正常生产和水泥发运@@。 问题分析@@
(2)入库水泥温度@@长期在@@@@120-130度@@之间@@,而@@胶带的最高耐热温度@@是@@150度@@,使得胶带老化较快@@。 (3)由于@@@@胶带提升机@@@@接头夹板的材质是铝合金的@@,导热快且比较集中@@,热量无法释放@@。 (4)水泥机械@@TGD630胶带提升机@@@@的较大提升量为@@250t/h,而@@水泥磨@@的台时有时高达@@260t/h,导致提升机@@运行负荷大@@,而@@接头恰好又是胶带的薄弱点@@。 (5)设备@@自身的缺陷@@,胶带接头处钢丝接头固定卡太少@@,且钢丝露出太短@@,吃力不够@@,包胶量少@@,见图@@2。
1、胶带压板@@ 2、胶带垫板@@ 3、高强螺栓@@M24 4、高强螺母@@M24 5、垫圈@@M24 6、高强螺栓@@M22 7、高强螺母@@M22 8、垫圈@@M22 9、填料@@箱@@ 10、填料@@ 11、钢丝绳卡@@。 2 处理方案@@ 通过现场观察@@,提升机@@胶带本体并未出现任何安全隐患@@,落架仅是由于@@@@接头处钢丝抽芯引起的@@,如整体更换不仅浪费而@@且维修周期较长@@,该公司采取在@@线重做接头的处理方式@@,既节省了大量维修费用@@@@,又缩短了维修时间@@,实施方案如下@@。 (1)拆除提升机@@顶部壳体@@,用@@绳子测量两侧落架后接头位置@@,然后分别在@@对应位置处开@@600×600的方孔@@,并在@@提升机@@顶部用@@工字钢制作吊装架@@。 (2)根据料斗尺寸制作四块如图@@@@3所示@@的夹板@@,在@@开口处找到断裂口@@,将其附近的几个斗子摘除@@,在@@靠近接头处用@@两块夹板夹住@@,吊耳处挂好@@10t手拉葫芦@@(58m提升机@@落架时上行线@@8t,下行线@@3t)。
(3)用@@200t吊车@@,将其挂钩由提升机@@顶部缓慢放入可体内的断口处@@,并将手拉葫芦@@的另一端挂在@@吊钩上@@,缓慢提起胶带@@。 (4)将两侧提起后@@,分别挂在@@预先制作好的吊装架上@@,然后打开尾部滑到@@,看是否具备@@提高@@350mm的量@@,如不具备@@可考虑将尾部滑到提高一部分@@。 (5)用@@手拉葫芦@@缓慢将接头拉起@@400mm重新制作接头@@。
(2)对钢丝绳接头@@,由单排卡子变为双排卡子@@,紧固方式由原来对称@@2根连接@@改为@@3根连接@@,而@@且第一排与第二排交叉作用@@@@。 (3)将夹板的作用@@面@@,由平滑的改为波浪面@@,增加夹板对胶带及钢丝绳的作用@@力@@(如图@@5所示@@)。
总@@ 结@@ 通过以上@@处理方案@@及改进@@,该公司再未出现过胶带提升机@@@@落架现象@@,不仅为公司降低了维修费用@@@@,而@@且还节省了检修时间@@,采用@@此方法落架后修复仅需@@4天@@,可使设备@@尽快回复生产@@,保证水泥的正常生产和发运@@,对于@@其它水泥机械@@胶带提升机@@@@@@,我们主动利用@@检修的时间对接头进行改进@@,取得了良好的使用@@效果@@。
|




